啊轻点灬大ji巴太粗太长了电影_黄色在线网_欧美色图一区二区三区_男人女人真曰批视频大全免费观看
+8613615927688
0595-22716383
Set as homepage
Add Collection
首頁
關于我們
公司概況
組織架構
企業文化
發展歷程
榮譽資質
產品中心
鏈條
驅動齒
托鏈輪
引導輪
支重輪
新聞中心
公司新聞
行業新聞
聯系我們
語言
Set as homepage
Add Collection
新聞中心
首頁
/
新聞中心
新聞中心
公司新聞
行業新聞
New Products
卡特70B支5
Read More
EX55-003
Read More
ZAX200
Read More
ZAX240
Read More
EX200-2
Read More
廈工815
Read More
PC100-5
Read More
小松200-5
Read More
挖掘機支重輪的幾種常見損壞現象及故障原因分析---南安挖掘機支重輪
* 來源: * 作者: admin * 發表時間: 2024-08-30 14:08:35 * 瀏覽: 26
挖掘機支重輪的幾種常見損壞現象及故障原因分析---南安挖掘機支重輪
挖掘機支重輪承載挖掘機自身質量及作業載荷,支重輪屬性是衡量其品質優劣的重要標準,本文對支重輪屬性及損壞及原因進行分析。
---南安挖掘機支重輪
1.挖機支重輪的屬性
(1)結構
支重輪結構如圖1所示。支重輪主軸7兩端的外蓋2、內蓋8固定在挖掘機履帶架的下部,將外蓋2、內蓋8固定后,既能防止主軸7軸向竄動,又能防止其轉動。輪體5兩側設有凸緣,可夾持履帶鏈軌,防止履帶脫軌,確保挖掘機沿履帶行駛。
外蓋2、內蓋8的內部分別設有1對浮封環4和浮封膠圈3,外蓋2、內蓋8固定后,將浮封膠圈3、浮封環4相互壓緊。2個浮封環4相對的接觸面光滑而堅硬,形成密封面。當輪體轉動時,2個浮封環4相對轉動,構成浮動密封。O形密封圈9用于主軸7與外蓋2、內蓋8之間的密封,浮動密封及O形密封圈9可防止支重輪內的潤滑油滲漏,同時阻止泥水浸入到支重輪內部。螺塞1內的油孔用于向支重輪內部加注潤滑油。
(2)受力狀況
挖掘機支重輪輪體受到履帶鏈軌向上的支撐力,主軸兩端承受挖掘機重力,如圖2所示。
挖掘機的重力通過履帶架、外蓋2、內蓋8傳遞給主軸7,通過主軸7傳遞給軸套6、輪體5,再通過輪體5傳遞給鏈軌和履帶板(見圖1)。挖掘機在凹凸不平場地作業時,容易造成履帶板傾斜,導致鏈軌傾斜。挖掘機做轉向動作時,主軸與輪體之間會產生軸向竄動力。由于支重輪受力復雜,其結構必須合理,主軸、輪體和軸套需要有比較高的強度、韌性、耐磨性及密封性。
---南安挖掘機支重輪
(3)技術要求
主軸主軸材質為50Mn優質碳素結構鋼,C含量為0.48%~0.56%,Si量含為0.17%~0.37%,Mn含量為0.7%~1.0%,S含量小于0.035%,P含量小于0.035%,Cr含量小于0.25%,Ni含量小于0.30%,Cu含量小于0.25%。其中Mn是合金鋼中重要元素,能改善鋼材的鍛造性與可塑性,能夠確保該材質具有足夠的韌性和耐磨性。50Mn鋼經熱處理后,具有較高的強度和硬度,淬透性優良,硬化層較深,珠光體組織較細,機械性能較好。
主軸設計標準要求,淬硬層深度T為2~7mm,淬火硬度為50~62HRC,如圖3所示。
輪體支重輪輪體軌道面承受頻繁的沖擊載荷,容易出現擠壓變形,使輪體軌道面延伸成圓錐形狀。為改善受力狀況,我們加長了輪體軌道面的長度,并將軌道面與輪腰的過渡處設計成斜面,以提高軌道面支撐能力,圖4所示陰影部分為加長的軌道面和過渡斜面。
為了提高支重輪輪體的耐磨性,輪體材料為40Mn2合金結構鋼。C含量為0.37%~0.44%,Si含量為0.17%~0.37%,Mn含量為1.4%~1.8%,P含量小于0.030%,S含量小于0.030%。
輪體采用鍛造方式成型,成型后對輪體毛坯進行調質處理,硬度達到26~32HRC,以保持輪體內部具有較高的強度、塑性、韌性和綜合機械性能。輪體表面進行淬火處理,以提高支重輪軌道面的硬度、耐磨性。淬火硬度為50~58HRC,淬硬層深度為6~12mm,這樣軌道面硬度與鏈軌節硬度(48~58HRC)基本接近。
密封O形密封圈環槽尺寸及表面粗糙度要符合設計要求,相配合面應倒角,并清理毛刺及銳邊。
浮封膠圈、O形密封圈應選用優質丁晴橡膠,內徑尺寸、線徑尺寸、彈性、硬度(邵氏)、表面光潔度應符合標準,裝配前應按以上項目逐一檢驗合格后,方可投入裝配。
---南安挖掘機支重輪
若浮封膠圈未套住浮封環環槽,或者未與浮封環貼合,會造成浮封膠圈對浮封環施壓不均勻。施壓不均會造成浮封環轉動時局部刃面磨損加劇,導致浮封環漏油。若裝配內、外蓋時將O形密封圈邊緣切壞、半邊卡在環槽外,或裝入環槽時被扭曲,會造成O形密封圈密封性能或使用壽命降低。有時,氣密檢查壓力達不到一定數值,則檢查不出泄漏,注油后也不會發生泄漏,但挖掘機工作一定時間后,支重輪各部件摩擦升溫、內腔壓力升高到一定數值,就會出現泄漏。若出現泄漏后繼續使用,則浮動油封會出現嚴重漏油。
間隙支重輪主軸與輪體上的軸套間隙為0.2~0.4mm,轉動時不應有阻滯現象,密封性能良好,不漏油。
潤滑應使用加油器向支重輪內加注齒輪油,必要時可適當提高潤滑油黏度。加注齒輪油前,應先放盡已經失效的齒輪油,再將新齒輪油加至油塞孔內,至到油液流出為止。加注潤滑油時,將軸端螺塞擰下,把注油器注油嘴端頭頂住油道內肩,向油道內注油。安裝油塞時,需用扭力扳手,將油塞的擰緊力矩控制在157~255N?m范圍內。
2.挖掘機支重輪損壞原因分析
本文以某廠家20t級挖掘機為例,分析其支重輪損壞原因。我們檢查該挖掘機部分損壞的支重輪,發現其故障以主軸、輪體損壞和漏油為主。其中損壞嚴重的支重輪主軸出現抱軸,造成整個支重輪無法轉動,現分別進行分析。
(1)主軸損壞
材質不合格我們用光譜測量儀檢測支重輪損壞主軸各元素含量,其中Mn元素實測含量為0.59%,與標準含量(0.7%~1.0%)相差很多。這嚴重影響了主軸機械性能。
---南安挖掘機支重輪
熱處理不合格實測損壞主軸表面硬度及淬硬層深度,如表1所示。測試數據表明主軸表面淬火硬度及淬硬層深度均達不到設計要求,嚴重影響主軸的強度、剛度及耐磨性。
磨損嚴重經檢測發現,主軸彎曲、主軸軸徑與軸套配合部位磨損嚴重,如圖5所示。經測量,主軸與軸套配合間隙已大于0.3mm(該間隙應小于0.2mm),需更新主軸及軸套。
(2)輪體損壞
檢查損壞的支重輪輪體,發現輪體軌道面變形、開裂、掉塊。圖6為支重輪滾道面受沖擊后延伸為圓錐形。
磨損嚴重輪體磨損主要表現在軌道面、導向凸輪緣及軸套座孔。這是因為挖掘機經常在沙土、泥濘、粒石場地作業,大量磨料進入支重輪軌道面與鏈軌之間,形成強烈的磨料磨損,且這些砂石對軌道面及凸緣與履帶鏈軌節間產生較大的擠壓應力,形成很多微觀擠壓變形及干摩擦。這些干摩擦既有滾動摩擦也有滑動摩擦,由此造成輪體軌道面嚴重磨損,導致輪體剛度與強度降低。而凸緣嚴重磨損后,容易出現支重輪脫軌現象。
熱處理不合格實測支重輪損壞輪體表面硬度及淬硬層深度,測試結果如表2所示,從實測數據表明,輪體表面淬火硬度及淬火硬度層深度未達到設計要求。
將材質有問題的輪體解剖,發現其內部有裂紋,如圖7所示。這說明輪體毛坯鍛造不合格,需改善輪體鍛造工藝,防止晶粒粗大、組織異常。
(3)漏油
檢測支重輪主軸O形密封圈密封槽尺寸(槽寬、槽深、O形槽圓度等)均在設計公差范圍之內,符合技術要求。檢測浮封膠圈、O形密封圈線徑及內徑尺寸超差,表面有損傷。其損壞的原因是密封圈材質不合格,體現在接觸潤滑油后膨脹變形、失去彈性、早期老化、硬度(邵氏)不符合設計要求,因密封不嚴而導致漏油。
分析支重輪漏油的原因有2點:一是挖掘機作業時支重輪長時間浸泡在水里,造成浮封環、O形密封圈環槽被腐蝕;二是冬季在泥水中施工,造成浮封環結冰失效。
---南安挖掘機支重輪
上一條:
挖機支重輪容易壞的原因是什么---南安挖掘機支重輪
下一條:
挖機掉鏈子原因及如何避免---泉州挖機鏈條
聯系我們的團隊
期待與我們聯系,我們將為您提供24小時服務
福建省泉州市南安市創業路成輝國際c區27幢1-6號
+8613615927688/0595-22716383
89760449@qq.com
關于我們
公司概況
組織架構
企業文化
發展歷程
榮譽資質
產品中心
鏈條
驅動齒
托鏈輪
引導輪
支重輪
注冊時事通訊
如果您有任何問題或建議,請給我們留言,我們會盡快回復您!
submit
版權所有:泉州創輝機械有限公司
技術支持:
Kuncheng Network
關閉返回